貴冶50m3液氧貯槽外殼凍裂事故分析與安全措施
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    貴冶50m3液氧貯槽外殼凍裂事故分析與安全措施

    2016-7-29 11:50:14

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    遊剛江銅集團公司貴溪冶煉廠製氧車間
    1:50m3液氧貯槽流程簡介
    CF-50000/8型真空絕熱式低溫液氧貯槽工作原理見圖來自6500m3/h製氧機和 10000m3/h製氧機主冷的液氧,分別通過HC7和HC8進入貯槽,通過汽化器升壓後可對槽車充裝;由PIAS13O1放空閥控製貯槽壓力,進行調配 進液和充裝過程;返液流程為帶壓液氧通過Vl322避開兩個止回閥經HC7和1V1309分別返回各自主冷。
    2:事故發生經過
    2.1:2000年11月 20日,兩套製氧機組在完成年度大修後正常開車出氧,於l1月23日對50m3貯槽進液,但2001年元月上旬,因臨近春節液體銷售受到影響,貯槽液位持 續上升,至5000mm左右(約42m3)。工藝人員為安全起見,將DCS中HC7、HC8進液閥全部關閉,采取1%液體排放和大氣排放措施。2001年 1月25日,製氧主控製室內操作人員突然聽到室外一聲沉悶的爆裂異響,立即衝出室外查看,發現50m3液氧貯槽外殼一道較長的裂口,並伴有冷氣泄出,隨即 采取了相應的緊急從充裝口臨時排液措施(未設計排液管線)。
    2.2現場勘查
    事故發生後,經車間協同新技術公司和杭氧廠家技術人員,組成現場檢查小組進行 勘查,發現如下問題:
    l、在貯槽外殼12O度方位、高。7960mm處,外殼出現不規則結冰現象,且有一處表麵“S”型裂紋。見圖2
    2在貯槽外殼7O 度方位、5650mm和7123mm高處分別有兩道裂紋,裂縫最大錯邊約2mm。
    3用真空計檢查貯槽夾層,完全喪失真空。?4通過種種現象分析和貯槽重 新滿液試驗,確認貯槽內膽完好。
    3事故原因分析
    3.1通過專家小組多方論證分析,事故主要原因:是當液氧貯槽滿液後,因進液閥HC7和HC8密封問題 關閉不嚴,致使液位繼續上漲,液體通過頂部放空閥排出,正好滴漏在簡體上,使外殼凍裂。
    3.2設計缺陷
    1、廠家在設計時,沒有考慮到液體排放問題,未設置 底部排液管線。使運行單位在液滿初期無法進行排液操作,隻好等待槽車運輸。
    2、緊急變更“失誤”。2000年l1月,液氧貯槽在調試過程中,發現 6500m3/h製氧機進貯槽管線上止回閥無法打開,同時,因10000m3/h製氧機返液管道閥門1V1309墊片泄漏,經與廠家協商采取了緊急變更措 施,即抽取了止回閥閥芯彈簧和臨時封閉了10000m3/h製氧機返液管道,造成貯槽液滿後無法返液的後果。
    3、頂部放空閥管道過短。貯槽放空閥 PIAS1301及管道放置在貯槽頂部,由一直徑45mm氣動閥控製和一根長不足800mm的管道組成(貯槽外筒半徑為2000mm),液體隨壓力噴出 時,正落在槽體外殼表麵。
    3.3操作措施不當
    1、當初所有工藝人員第一次接觸低溫液體貯槽,無操作經驗,缺乏應急處理能力。
    2、過於相信貯槽進液閥門的 密封性能,在貯槽液位到設計值時,隻關閉了氣動進液閥門,而未關現場手動閥。
    3、為防止貯槽因液位過高而造成超壓現象,長時間將頂部放空閥 PIAS1301處於全開狀態。
    3.4其他
    1、現場氣動進液閥關閉不嚴。雖然DCS中已關閉此閥,但因高位差作用和密封問題仍然保持微量的持續進 液。
    2、保溫效果不良。因貯槽長途運輸,珠光砂在安裝過程中發生下沉,造成貯槽簡體局部傳冷不均勻。
    3 安全處理措施
    1、經協商由廠家來人處理、完善設計 不當之處,恢複原設計方案。
    2、增設液體排放管線,並改造頂部放空管道。為防止液體帶出的類似故障,在放空管末端引一根氮氣管道,將所噴出的液體通過汽化 管全部汽化,類似液體排放噴射器作用。見圖4所示,可徹底防止液體帶出,投入後的使用效果良好。
    3、保溫外殼進行全麵的著色探傷檢查。用著色劑檢查,以確 定裂紋延伸端點,在端點處打孔,以消除應力作用,再打磨裂縫、補焊,並在斷裂區用鋼板覆蓋,與原簡體板焊合以保證夾層氣密性能。
    4、補加珠光砂(約 2m3)後抽真空,以減少冷損。
    5、加強對操作人員的貯槽崗位培訓,提高貯槽類似故障應急處理能力,特別是在加強液氧貯槽內部碳氫化合物分析的同時,不斷 加強對外部設備的點檢和維護。
    5、結束語
    貴冶50m3液氧貯槽自2001年4月恢複投入運行至今,使用狀況良好,特別是貯槽頂部放空管線的改造效果明 顯,在日常運行中,即使在貯槽壓力較高時放空,伴有的氣液夾帶混合成份亦能全部汽化,為貯槽安全運行提供了保障。
     
     
     
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